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煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用

文章出處:林夕發(fā)表時(shí)間:2018-5-4 10:22:27 瀏覽數(shù):

煤化工項(xiàng)目中的在線水質(zhì)分析儀主要應(yīng)用在水處理及熱電鍋爐系統(tǒng), 其適用性對(duì)裝置的安全、節(jié)能、環(huán)保運(yùn)行極其重要。論述了煤化工在線水質(zhì)分析儀的選型原則, 結(jié)合工程實(shí)例介紹了pH值與電導(dǎo)率分析儀、溶解氧與濁度分析儀、COD與NH3-N分析儀等在線水質(zhì)分析儀的選型, 并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用中存在的問題, 提出了改造措施。

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用

在線水質(zhì)分析儀能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)水質(zhì)變化并及時(shí)遠(yuǎn)傳至DCS系統(tǒng), 提高測(cè)量的穩(wěn)定性及工藝的可操作性, 同時(shí)降低傳統(tǒng)離線實(shí)驗(yàn)室測(cè)量過程中由于運(yùn)輸過程影響而導(dǎo)致的測(cè)量誤差, 減少人工維護(hù)量。煤化工工藝水質(zhì)污染程度高、控制要求嚴(yán)格, 為了降低設(shè)備運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境污染, 在線水質(zhì)分析儀得到了廣泛應(yīng)用。本文就煤化工在線水質(zhì)分析儀的選型原則進(jìn)行論述, 介紹煤化工水處理及熱電鍋爐系統(tǒng)在線水質(zhì)分析儀選型, 并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用中存在的問題, 提出了改造措施。

1.在線分析儀的選型

煤化工熱電鍋爐系統(tǒng)對(duì)于給水p H值、DO、電導(dǎo)率要求較高, 是保證熱電系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要保障, 而煤化工工藝污水污染嚴(yán)重、顆粒物較多、高COD、高NH3-N, 準(zhǔn)確地測(cè)量其值為減少工藝管道腐蝕、結(jié)垢及達(dá)標(biāo)排放奠定基礎(chǔ)。針對(duì)上述工藝特點(diǎn), 在線分析儀的合理選型尤為關(guān)鍵。在線水質(zhì)分析儀的選型原則主要通過工藝監(jiān)測(cè)要求、介質(zhì)特性、儀表精度、穩(wěn)定性、維護(hù)量、價(jià)格成本等因素考慮。選型范圍為性價(jià)比較高、滿足現(xiàn)場(chǎng)使用、得到行業(yè)認(rèn)可的國(guó)外及國(guó)內(nèi)品牌。

1.1 p H值與電導(dǎo)率分析儀

p H值是以電極電位法原理測(cè)量水樣中的酸堿度, 主要監(jiān)測(cè)脫鹽水外送、廢水中和、鍋爐給水等。選型時(shí)通過比較p H探頭的應(yīng)用環(huán)境、使用周期、測(cè)量準(zhǔn)確性、價(jià)格成本、玻璃電極耐腐蝕性等進(jìn)行綜合考慮, 現(xiàn)場(chǎng)污水系統(tǒng)選擇E+H CPS系列復(fù)合電極, 熱電系統(tǒng)選取HGY2018系列電極。

電導(dǎo)率是監(jiān)測(cè)溶液的導(dǎo)電度, 主要監(jiān)測(cè)精制水外送、蒸汽冷凝液、鍋爐給水等。對(duì)于精制水控制范圍一般在0~10μS/cm, 爐水控制在0~60μS/cm, 因此通過比較電導(dǎo)表的測(cè)量精度、應(yīng)用條件、測(cè)量穩(wěn)定性及維護(hù)成本, 精制水選擇Hach 8362系列, 爐水選擇了國(guó)產(chǎn)2022系列。

1.2 DO與濁度分析儀

DO分析儀是通過測(cè)量水樣中溶解分子態(tài)的O2經(jīng)過膜擴(kuò)散與電極產(chǎn)生電流的原理。鍋爐除氧器給水DO控制精度高, 在0~20μg/L, 污水SBR池水質(zhì)較差、成分復(fù)雜、對(duì)DO電極損耗較大, 由于溶解氧測(cè)量值參與加藥系統(tǒng)控制, 借鑒相關(guān)工廠經(jīng)驗(yàn)及廠家業(yè)績(jī), 選擇的是E+H Oxymax隔膜滲透型的DO電極及配套CM442變送器測(cè)量, 同時(shí)CM442變送器具有多參數(shù)測(cè)量, 可同時(shí)顯示p H值、DO值, 起到了公用監(jiān)測(cè)顯示, 降低了使用成本。

濁度分析儀是通過測(cè)量入射光在水樣懸浮散射與入射光成90°的吸收光被光電池檢測(cè)強(qiáng)度的原理。Hach 9210濁度儀得到了業(yè)界的認(rèn)可, 測(cè)量穩(wěn)定、精度高、維護(hù)量少、且其易耗件光源燈價(jià)格較便宜。

1.3 COD與NH3-N分析儀

COD、NH3-N是監(jiān)測(cè)水質(zhì)污染及環(huán)保外排指標(biāo)重要參數(shù), 同時(shí)也是污水行業(yè)應(yīng)用難題, 主要有分光度比色及紫外吸收照射法2種原理, 分光度比色法需要配制試劑參與反應(yīng)測(cè)量, 容易產(chǎn)生二次污染、維護(hù)量較大、儀表穩(wěn)定性及重復(fù)性一般, 屬于國(guó)標(biāo)測(cè)量方法, 而紫外吸收法可直接插入管道測(cè)量、無需專門維護(hù)、減少維護(hù)成本及污染源, 但不屬于國(guó)標(biāo)法。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝, 選擇了2套SysteaμMAC分光度法和2套Hach Uvas紫外吸收法應(yīng)用于COD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量, 3套Systea分光度比色法用于NH3-N現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。Systea系列產(chǎn)品穩(wěn)定性較好、維護(hù)簡(jiǎn)單、對(duì)于污水的抗干擾能力較強(qiáng)、儀表運(yùn)行周期較長(zhǎng)。Hach Uvas紫外技術(shù)正被逐漸地推廣使用, 整體使用情況較好, 滿足現(xiàn)場(chǎng)工藝需求。

1.4 硅酸鹽與磷酸鹽分析儀

硅酸鹽與磷酸鹽分析儀的測(cè)量原理較為相似, 都是使用鉬酸鹽分光比色法測(cè)量, 分別應(yīng)用于測(cè)量脫鹽水及爐水鹽離子含量。由于鹽離子對(duì)設(shè)備管道的腐蝕較為嚴(yán)重, 為了提高生產(chǎn)安全性, 對(duì)2種鹽酸根測(cè)量精度要求比較高, 同時(shí)為了節(jié)約成本, 需1臺(tái)儀器可以實(shí)現(xiàn)多路自動(dòng)切換測(cè)量, 根據(jù)工藝特點(diǎn)的需求, 同時(shí)考慮到儀器的選型盡量統(tǒng)一, 為日后廠家的指導(dǎo)與維護(hù)提供了方便, 選擇了2套Hach 9210硅表及2套磷表測(cè)量?jī)x并根據(jù)測(cè)量值參與加藥系統(tǒng)控制, 此分析儀準(zhǔn)確、穩(wěn)定、重復(fù)性都比較好。

2 加藥系統(tǒng)典型控制方案

2.1 污水SBR池加藥控制方案

污水SBR池運(yùn)行需要投加碳源及曝氣提高微生物的分解代謝作用, 經(jīng)過不斷地優(yōu)化設(shè)計(jì), 現(xiàn)階段根據(jù)NH3-N及DO測(cè)量值通過DCS系統(tǒng)PID閉環(huán)整合調(diào)節(jié)甲醇加藥量及曝氣風(fēng)機(jī)曝氣量, 減少了運(yùn)行成本。通過查閱設(shè)計(jì)資料及廢水處理工藝操作流程, 得知甲醇加藥量公式如下:

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

式中:Cm———甲醇投加量, mg/L;

No———厭氧初始NO3-N質(zhì)量濃度, mg/L;

Ni———厭氧初始NO2-N質(zhì)量濃度, mg/L;

DO———厭氧初始溶解氧質(zhì)量濃度, mg/L。

甲醇投加量控制方案如圖1所示, 曝氣風(fēng)機(jī)曝氣量控制如圖2所示。

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

圖1 甲醇投加量控制方案

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

圖2 曝氣機(jī)曝氣量控制方案

2.2 鍋爐除氧器及爐水加藥控制方案

為了確保鍋爐的給水品質(zhì), 需要加聯(lián)氨控制給水p H值在8.8~9.3內(nèi), 防止由于p H值過低或過高引起管道腐蝕;同樣, 為了保證爐水品質(zhì), 需要投加磷酸鹽控制PO4質(zhì)量濃度在2~8 mg/L, 以去除爐水中Ca、Mg等陽離子。

因此, 分別設(shè)計(jì)1套以給水p H值及爐水PO4為目標(biāo)值, 通過PID控制器運(yùn)算控制變頻器輸出來調(diào)節(jié)加藥泵的轉(zhuǎn)速, 從而有效地控制加藥量。爐水磷酸鹽加藥控制方案如圖3所示。

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

圖3 爐水磷酸鹽加藥控制方案

3 技改措施

3.1 污水自動(dòng)取樣改造

使用過程中發(fā)現(xiàn)污水COD分析儀數(shù)據(jù)波動(dòng)較大、準(zhǔn)確性較低、故障率較高。研究后發(fā)現(xiàn)由于污水綜合調(diào)節(jié)池是6 m深的半地下結(jié)構(gòu), 經(jīng)過2次過濾后測(cè)量, 也不能完全除去水中的雜質(zhì)及懸浮物, 這對(duì)儀器的備件消耗及測(cè)量準(zhǔn)確性產(chǎn)生嚴(yán)重影響, 并且由于潛水泵在池底被長(zhǎng)期的腐蝕, 導(dǎo)致電纜密封圈泄漏進(jìn)水燒壞潛水泵繞組無法工作。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況, 設(shè)計(jì)了1套以蠕動(dòng)泵代替潛水泵并帶有反沖洗、反吹掃的自動(dòng)取樣系統(tǒng)來降低COD測(cè)量過程中的干擾因素, 現(xiàn)階段運(yùn)行半年, 基本穩(wěn)定。改造措施如圖4所示。

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

圖4 污水取樣預(yù)處理改造措施

3.2 脫鹽水硅表改造

脫鹽水1臺(tái)硅表測(cè)量4套混床, 另1臺(tái)測(cè)量2套陰床及外送水, 每臺(tái)硅表能夠?qū)崿F(xiàn)4路自動(dòng)切換測(cè)量, 正?;齑布巴馑椭禐?0μg/L, 陰床值為100μg/L。長(zhǎng)期運(yùn)行發(fā)現(xiàn)外送硅含量測(cè)量值一直高于正常值, 且儀器運(yùn)行無故障, 后分析由于外送水樣在測(cè)量階段水樣清洗時(shí)沒完全清凈陰床測(cè)量, 存留少量水樣, 因而產(chǎn)生干擾, 導(dǎo)致測(cè)量值偏高。考慮因1個(gè)測(cè)量點(diǎn)而單獨(dú)采購(gòu)1臺(tái)硅表成本高, 而硅表測(cè)量不準(zhǔn)導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行故障損失更是慘重。根據(jù)工藝運(yùn)行規(guī)律, 混床C套與混床D套1用1備, 現(xiàn)將2套混床并用于一路, 騰出一路用于外送測(cè)量, 同時(shí)在2套混床取樣管線各自增加1液位檢測(cè)器及電磁閥, 通過液位監(jiān)測(cè)控制電磁閥切斷測(cè)量。改造后, 解決了外送硅含量測(cè)量不準(zhǔn)問題。硅表改造措施如圖5所示。

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

圖5 硅表改造措施

3.3 汽水取樣系統(tǒng)改造

爐水取樣在540℃、0.4 MPa下進(jìn)行, 因此分析儀在測(cè)量之前首先進(jìn)行2次降溫減壓控制, 但在調(diào)試運(yùn)行一段時(shí)間后, 發(fā)現(xiàn)水樣測(cè)量溫度一直超過40℃, 導(dǎo)致p H值、電導(dǎo)率等分析儀測(cè)量誤差大, 消耗成本較高, 更換周期短, 同時(shí)對(duì)鍋爐系統(tǒng)的運(yùn)行存在潛在危險(xiǎn)。針對(duì)該情況, 對(duì)汽水取樣系統(tǒng)加以整改, 增加了恒溫冷卻系統(tǒng), 在渦旋壓縮機(jī)內(nèi)充R22制冷劑, 通過R22制冷劑的蒸發(fā)吸熱原理將監(jiān)測(cè)的水樣穩(wěn)定在25℃左右, 保證了化學(xué)儀表的在線測(cè)量準(zhǔn)確性?,F(xiàn)投用水樣溫度在25~28℃內(nèi)較穩(wěn)定。汽水取樣裝置改造措施如圖6。

煤化工項(xiàng)目在線水質(zhì)分析儀的選型與應(yīng)用 

圖6 汽水取樣改造措施

4 結(jié)語
煤化工污水處理及熱電鍋爐系統(tǒng)在線水質(zhì)分析儀, 對(duì)工藝流程的安全、節(jié)能、環(huán)保運(yùn)行起到極其重要的作用。在線水質(zhì)分析儀的選型應(yīng)綜合考慮工藝監(jiān)測(cè)要求、介質(zhì)特性、儀表精度、穩(wěn)定性、維護(hù)量、價(jià)格成本等因素, 應(yīng)重視在線水質(zhì)分析儀的日常保養(yǎng)、維護(hù), 進(jìn)一步提高儀器的完好率與準(zhǔn)確率。


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